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近日,中心班站乳化油净化回收装置通过验收,乳化油“瘦身”实效显著。自一季度投运以来,该装置已累计处理含水污油22.95方,成功脱水21方,回收机油仅1.95方,创造经济效益6.3万元。
延川南煤层气田外销压缩机在运行过程中,会有少部分润滑油随气体进入洗涤罐和过滤器,再随排污系统排入污油池。在此过程中形成的乳化油是气田危废的主要来源,占危废处理量的76%以上。随着气田产量增加,支持压缩机运行的润滑油消耗量增加,乳化油处理量也逐年递增,年达到.5吨。粘稠的乳化油依靠添加破乳剂、自然沉降,已只能去除少量底水。遇到冬季低温,乳化油粘度变大,混合在一起的油水难以分离,乳化油只能作为危废处置。而作为乳化油“老窝”的污油池,也成了令人头疼的“顽疾”。据统计,年中心班站年度用油21吨,处置危废87吨,核算乳化油中污水含量66吨,含水率高达76%,额外增加危废处理费用19.8万元,这使班站面临了巨大压力。
针对这一“顽疾”,中心班站利用压缩机润滑油不易挥发、水的密度比油大等特性,自主设计加工油水分离罐,通过油泵将乳化油从污油池回收至罐内,再用加热棒持续加热、搅拌,实现油水分离,综合除水率达85%。再利用大气压降低可使水沸点降低的原理,应用真空闪蒸塔,对污油进行负压闪蒸二次分离脱水,最终实现污油净化回收。两级分离脱水后,可使乳化油含水量≤3%,大大降低危废排放量。
以现有应用效果来看,在气田推广应用该装置,预计年度可减少气田危废处理量吨,降幅61%,节约成本32.1万元,实现真正意义的危废减量。
作者:王志永杜晓玥(中心班站)
编辑:郭豪杰
审核:张道宏
发布:党群办
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