一、油分原因导致压力阀跳起油分压大时,分离前的压力会超过安全阀的出口压力,安全阀会起保护作用。如果机油使用时间较短,原因是机油受到污染或变质所致。当机油从压缩空气中分离出机油时,机油中的污染物也会保留在过滤器材料中,从而增加了阻力和压力差。在严重的情况下,超过1千克。污染物主要来源:1.进气系统(用户现场空气和灰尘环境较差,进气系统被堵住);2.机油系统(机油选择不合理);3.机器长期高温运行会产生积碳和焦炭沉积;4.机器长时间低温运行或启动速度低会导致油桶中的水含量高。处理建议-精确找到污染物的来源,然后更换机油。关闭机器并释放压力后,使用干净的矿泉水瓶接取一定量的润滑油在排油口,以查看润滑油中是否存在异常现象,例如更多的颗粒杂质,黏性物质和杂质。如果有异味,油的粘度较高。润滑油中有许多小颗粒和许多杂质。检查进气门空气滤清器是否完好。对于多尘的工作条件,建议经常更换空气过滤器或使用纳米级重型空气过滤器。润滑油。黏稠,异味,大部分的油都被降解了。建议清洁机油系统并彻底排空,然后更换机油(注意选择);如果润滑剂中有大量水或乳化,建议更换和清洁油路,并适当提高机器的启动速度或工作温度(最佳控制在75-90度)。二、油分压差大导安全阀失灵提前打开当空气压缩机安全阀跳开时,必须在卸下安全阀后检查安全阀的压力。如果安全阀在排出压力之前打开,则此时必须注意仪表板上或油桶上压力表的压力值和阀门出口压力。处理建议:更换新的安全阀。螺杆式空气压缩机安全阀必须由空气压缩机维修人员更换。这不仅可以确保客户的安全,而且可以避免螺杆空气压缩机某些损坏会影响使用寿命。三、机器不卸载,一直加载超出安全阀起跳压力当空气压缩机加载到一定压力时,它将卸载。压力将不会继续增加。如果排放压力显示在机器面板上,并且机器仍在加压,则此时压力将继续增加。超过安全阀的出口压力,安全阀的跳动伴随着一声巨响,并发出气体。处理建议:检查小型活塞或电磁阀,并在必要时更换新的活塞或电磁阀。四、出气口出气不通畅,导致气流波动异常出风口中有异物,导致机器通风不畅,发生这种情况时,安全阀会间歇性地弹出,例如,最小压力阀不灵敏,机器的出气管意外堵塞。处理建议:仔细检查最小压力阀和出气口有无断裂和其他情况五、其他情况少数型号的最小压力阀的结构设计相对特殊,控制管路是否按反了案例分享案例1:一台37kW8kg的机器,空气压缩机的维护和使用时间不到2个月,安全阀在2个月内被拆除过。便从分油器的排油口抽出了机油,查看是好油。当打开机器并对其进行观察时,发现在将机器负载到7.5kg时安全阀突然弹出,并且尚未达到机器的排出压力,因此清除安全阀跳跃安全性的原因很明确。案例2:维护后,一台机器刚打开一会儿,机器油桶上的安全阀关闭。油喷到各处,气罐中的气压达到8公斤。机器刚刚维修完毕。正常情况下,压力足够时,机器应卸载。遵循此想法检查用于控制进气门加载和卸载的小活塞。发现小活塞被灰尘堵塞,清洁机器,然后恢复正常。案例3:维修一台40立方米的空压,当机器在现场进行处理时,机器的工作温度长时间处于-度左右。关闭机器以排干油并静置。我与客户联系后发现一小块碳,发现该机器未使用合成润滑油。机器在高温下长时间运行会导致机油中积碳。少量的碳沉积物会与油气混合物一起粘在机油上,阻塞机油滤清器材料,并导致较大的机油分压差。后来,客户清洗了机器的机油系统并更换了机油进行维护后,机器的工作温度也降低到90度。更换新的安全阀后,安全阀没有跳闸,油分压差问题得到了有效解决。案例4:刚刚维修过的3公斤低压机。机器启动一段时间后,安全阀跳起,燃油喷射,并且机器跳动。客户邀请我到现场查找原因,当我去现场时,发现最小压力阀上的控制空气管路是反向安装的。反向安装时,最小压力阀无法打开,并且空气压缩机的空气无法排出。自然,安全阀将起保护作用。希望通过分享的分析空气压缩机安全阀跳起的原因和故障案例可以为您提供一些参考。如果有任何不足之处,请纠正我!欢迎留言交流。
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